无水炮泥
的有关信息介绍如下:不是,是专用的炮泥。好的泡泥要可塑性和粘结性好,容易挤进并填满空间和缝隙,高温烧后体积能收缩小,不产生裂纹,烧结性好,耐压强度高,耐冲刷,耐侵蚀等。炮泥质量管理5.1 炮泥质全管理制度① 炮 泥 原料人库前必须进行理化性能测定或有质保书;②炮泥配比由炉前技师确定升正伏,各仓称量必须准确,每两周各仓校磅一次;③炮泥马夏值由实验室人员用炮泥马夏值检测仪检测,在装箱前必须对炮泥马夏值进行测定。检测时用马夏值检测仪的测温探头控制好待测泥样的温度,测定完毕核对仪器上的存储数据。④ 困泥时间必须在24 h以上,碾泥房按碾制前后顺序向炉前送炮泥。5.2 炮泥配方的改进炮 泥 质 量对出铁控制影响较大。表5列出了马钢2 500 m'高炉自开炉以来使用过的3种典型炮泥的成分及性能指标。风压高、风量大、铁水温度高、Si低和铁水流动性好时,要采用高强度、抗渣铁侵蚀性能好的炮泥。如表5中牌号为T-3的炮泥。清链结合埋棒法开铁口技术,选用合适的铁棒直径,采用零间隔出铁方式,就可以使渣铁流稳定,出铁时间延长,满足炉况对出铁的要求。6出铁间隔管理马 钢 、宝 钢等企业的大高炉利用无水炮泥强度高、抗渣铁侵蚀性能好的特点,采用铁次少、出铁时间长和出铁间隔短的出铁方式出铁。马钢 25 00m '高炉出铁间隔与风量关系见表6。随着高炉冶炼不断强化,2000年下半年开始采用零间隔出铁方式,并要求在出现下列情况之一时立即重叠出铁:①铁口打开后30 min不来渣;②铁口打开后80 min不满1堆铁(>300 t):③铁口打漏,20 min内渣铁流量增加不大。另外,要求工长对炉缸渣铁残存量进行计算,最近3炉次炉缸残存铁量不得超过100 t。7 搞好泥炮改造和维护高 炉 投 产后,对液压矮身泥炮进行了如下改造:①取消泥炮操作电控装置,改为机旁液压操作台手动控制,消除了因电磁阀故障而带来的各种事故;② 对泥炮液压站的水冷和过滤系统进行改造,提高和稳定了液压油的品质;③ 在泥炮基座和铁口之间增设隔热板,并对基座上的液压软管进行水冷;④在压炮装置导向槽前端加焊挡块,以防止压炮油缸密封被活塞杆拉裂。铁 口 出 完铁后,将泥炮二节卸下掏净干泥;当班发现出泥不均或吵携空打压力>6 MPa时,需及时掏净炮嘴内或打泥前腔内的干泥。压炮前行走轮与导槽挡块间距小于5 mm,说明泥套面下凹,应重做泥套。8 结语(1 )马钢 25 00m '高炉投产后对主沟模具和钢壳加强改造.采用喷补新技术,加强施工和使用管理,使主沟通铁量不断上升,浇注料消耗量不断降低。(2 )利用休风机会,用木模浇注泥套可使泥套使用寿命大大延长,减风堵口次数减少。当泥套局部损坏时,可采用快速修补方法修补泥套。(3) 马钢 2500m '高沪使用的炮泥是刚玉一碳化硅质无水炮泥,要求采用埋棒法开铁口。防止和杜绝铁口区域漏水是搞好铁口管理的一个重要方面。(4 )炮泥质量对出铁控制影响较大,要稳定炮泥质量,开发适应不同炉况和冶炼强度的炮泥。(5 )充分利用无水炮泥高强度、抗渣铁侵蚀性能好的特点,采用铁次少、出铁时间长和零间隔的出铁方式是大高炉炉前生产组织的发展趋势。液压泥炮是冶炼行业必备的炉前设备,其作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业,较之机械泥炮,液压泥炮具有重量轻、结构简单、运行平稳、性能稳定可靠、效率高、操作方便、价格低廉等特点,是目前大中小型炼铁厂家较理想的炉前设备。PS。修改有上限的说。。